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煤制乙二醇加氫催化劑壓差問題的探討與分析 張向凱

發(fā)布時(shí)間:2021-09-03 17:57

    河南能源化工集團(tuán)濮陽永金化工有限公司(以 下簡(jiǎn)稱濮 陽 永 金)煤 制 乙 二 醇 項(xiàng) 目 設(shè) 計(jì) 產(chǎn) 能 為 20 萬t/a,由河南能源化工集團(tuán)與通遼金煤化工有限 公司共同出資籌建,于2012年8月投產(chǎn)試車,并一 次性 打 通 全 流 程,產(chǎn) 出 優(yōu) 質(zhì) 乙 二 醇 產(chǎn) 品;經(jīng) 過 近 幾 年的運(yùn)行,濮 陽 永 金 技 術(shù) 管 理 團(tuán) 隊(duì) 不 斷 積 累 經(jīng) 驗(yàn), 并對(duì)裝置進(jìn)行多次技術(shù)改造,最終實(shí)現(xiàn)了裝置的長 周期、滿負(fù)荷運(yùn)行。

    濮陽永金煤制乙二醇項(xiàng)目采用兩步合成法 生 產(chǎn)乙 二 醇:第一步為羰基合成草酸二甲酯,第 二 步 為草酸二 甲 酯 加 氫 生 成 乙 二 醇。草 酸 二 甲 酯 加 氫 采用銅 系 催 化 劑,反 應(yīng) 溫 度 控 制 在 180~200℃ 以 內(nèi)。在煤制乙 二 醇 工 藝 工 業(yè) 化 之 前,眾 多 高 校、科 研院所對(duì)草酸二甲酯加氫銅系催化劑(以下簡(jiǎn)稱加 氫催化劑)的制備、機(jī)理、運(yùn)行條件等進(jìn)行了大量的研究[1-2]。隨著2012年煤制乙二醇工業(yè)化裝置投產(chǎn)數(shù)量的增加,也促進(jìn)了加氫催化劑的發(fā)展,短短3~5年的時(shí)間里,加氫催 化 劑 至 少 經(jīng) 歷 了3次 更 新 換代升級(jí),且各技術(shù)流派均開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的催化劑。技術(shù)的成熟、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)加氫催化劑價(jià)格的下降。目前,加氫催化劑在煤制乙二醇生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用已經(jīng)非常成熟。

1 加氫催化劑運(yùn)行過程中壓差上漲的問題

    草酸二甲酯與氫氣反應(yīng),通常采用固定床列管 式反應(yīng)器,所用催化劑主要活性成分為金屬銅,催 化劑成型主要有擠條和壓片兩種形式,目前兩種成型方 式 都 有 應(yīng) 用,且 各 有 利 弊 點(diǎn),但 隨 著 催 化 劑 的 不斷升級(jí)改性以及使用單位對(duì)工藝運(yùn)行參數(shù)的深 入了解,壓片成型的加氫催化劑越來越受到使用單 位的青睞,也逐漸占據(jù)主流位置。

    在以往的使用過程中,加氫催化劑最主要的問 題就是因壓差不斷上升造成系統(tǒng)循環(huán)量過低、熱點(diǎn) 過高,被迫對(duì)催化劑進(jìn)行更換。以往多批次催化劑 的更換經(jīng)驗(yàn)表明,加氫催化劑的活性及選擇性在整 個(gè)壽命周期內(nèi)完全能夠經(jīng)受住考驗(yàn),但隨著運(yùn)行時(shí) 間的 延 長,即使裝置處于持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài),壓 差也會(huì)呈現(xiàn)緩慢上漲的趨勢(shì),一旦裝置出現(xiàn)緊急停 車狀 況,再次啟動(dòng)則壓差必然出現(xiàn)跳躍式上漲,而 后上漲速度會(huì)有所加快。

2 加氫催化劑壓差上漲原因分析

2.1 催化劑結(jié)焦致孔道堵塞

    利用加 氫 工 段 停 車 機(jī) 會(huì),隨 機(jī) 抽 取 了 幾 根 列 管,委托上海陽申公司專業(yè)隊(duì)伍在氮?dú)猸h(huán)境下對(duì)列 管內(nèi)上部 催 化 劑 進(jìn) 行 抽 取。通 過 調(diào) 整 真 空 泵 抽 取 壓力,分別對(duì)0.5m、1m、1.5m、2m 高度處抽取的催 化劑進(jìn)行分析,并利用內(nèi)窺鏡對(duì)各高度點(diǎn)層面的催 化劑顆粒分散情況及列管內(nèi)壁清潔情況進(jìn)行觀察, 發(fā)現(xiàn)在上 層1m 高度處的催化劑附著焦?fàn)钗镙^明 顯,部分列管還存在結(jié)焦成塊現(xiàn)象(見圖1),據(jù)此判 斷催化劑床層壓差上漲主要集中在上層0.5~1m高度處。通過分析比表面積,發(fā)現(xiàn)焦塊物的比表面 積僅有約80m2/g,而新裝填的催化劑比表面積一般 均在500m2/g以上,由此認(rèn)為催化劑的孔徑堵塞較 為嚴(yán)重。

2.2  進(jìn)料中雜質(zhì)的影響

    加氫反應(yīng) 原 料 草 酸 二 甲 酯 采 用 三 塔 精 餾 提 純 得到,主要分離物質(zhì)為甲醇、碳 酸 二 甲 酯 以 及 其 他 輕組分,草酸二甲酯精餾提純流程見圖2,通過2塔 分離甲醇、3塔分離碳酸二甲酯、4塔采用真空抽取 進(jìn)一步分離碳酸二甲酯,基本實(shí)現(xiàn)碳酸二甲酯的全 部脫除,三塔 精 餾 過 程 中,沸 點(diǎn) 較 高 的 草 酸 二 甲 酯 一直處于塔釜,最終精餾后草酸二甲酯純度可以達(dá) 到99.5%以上,但在整個(gè)精餾過程中,比草酸二甲 酯沸點(diǎn)更高的一些重組分,如草酸二乙酯等將隨草 酸二甲酯一起進(jìn)入到加氫工段。

2.3 汽化效果的影響

    通過檢查進(jìn)入反應(yīng)器前的加熱器,發(fā)現(xiàn)管板式 加熱器入口管板表面及入口列管內(nèi)壁處存在不同 程度的結(jié)焦物附著現(xiàn)象,且在加熱器底部三排列管 內(nèi)部結(jié)焦物 壁 厚 較 厚,明 顯 存 在 液 體 流 動(dòng) 的 跡 象, 可以推斷出液體草酸二甲酯與循環(huán)氫氣混合時(shí)汽 化并不充分,管道底部存在一定量的液態(tài)草酸二甲酯,隨循環(huán)氫氣進(jìn)行氣液態(tài)混合流動(dòng),在 加 熱 器 高 溫加熱過程中,草酸二甲酯中少量的重組分雜質(zhì)及 其本身發(fā)生 聚 合、焦 化,并不斷附著在加熱器列管 內(nèi)壁,同時(shí),部分焦化物隨氣相進(jìn)入到反應(yīng)器中,附 著在催化劑表面。

2.4 氫酯比的影響

    濮陽 永 金 乙 二 醇 加 氫 裝 置 原 設(shè) 計(jì) 循 環(huán) 量 在60萬 Nm3/h以上,但實(shí)際運(yùn)行中的循環(huán)量較原設(shè) 計(jì)量 偏 低 太 多,造 成 循 環(huán) 氫 氣 量 不 足、反 應(yīng) 過 程 中 加氫 不 夠 充 分、熱 量 移 除 能 力 不 足、停 留 時(shí) 間 長 等 問題,從而對(duì)催化劑的使用造成不利影響。尤其是 在高負(fù)荷條件下,氫氣和草酸二甲酯的摩爾比嚴(yán)重 偏低,僅能維 持 在70左 右,易 造 成 乙 醇 酸 甲 酯、碳 酸乙 烯 酯、二乙二醇等雜質(zhì)的生成,尤 其 是 乙 醇 酸 甲酯 熔 點(diǎn) 高,易 于 吸 附 在 催 化 劑 表 面 及 孔 道 中,造 成催化劑結(jié)焦、堵塞、失活。

3 技改措施

    基于乙二醇加氫催化劑壓差上漲的原因分析, 濮陽永金投入資金進(jìn)行了一系列技術(shù)改造,以達(dá)到 消除壓差上漲造成加氫催化劑使用壽命短、運(yùn)行成 本高的問題。

3.1 降低精餾溫度

    通過采用真空精 餾 的 方 式(見 圖2中 塔4),對(duì) 草酸二甲酯和碳酸二甲酯兩種酯類進(jìn)行提純分離, 將3塔、4塔的塔釜溫度都降低至150℃以下,從而 降低草酸二甲酯精餾過程中高溫因素對(duì)其品質(zhì)的 影響,減少加氫進(jìn)料中聚合雜組分的生成,另外,通 過低液位控制的工藝操作手 段,減 少 停 留 時(shí) 間,降 低溫度對(duì)草酸二甲酯品質(zhì)的影響,實(shí)現(xiàn)加氫進(jìn)料的 高純度。

3.2 改善汽化效果

    提高草酸二 甲 酯 的 進(jìn) 料 壓 力,調(diào) 整、改 進(jìn) 草 酸 二甲酯進(jìn)入循環(huán)氫系統(tǒng)的噴頭型式,優(yōu)化提升霧化 效果,減少或消除液相在管道底部及預(yù)熱器底部的 層流,進(jìn)而減少焦化物的生成。

    草酸二甲酯進(jìn)料流程見圖3。將預(yù)熱器前噴頭 由 DN80變更成 DN50噴頭,并在預(yù)熱器后部增加 DN50噴頭,以分配部分草酸二甲酯物料 直 接 進(jìn) 入 到經(jīng)過預(yù)熱后的高溫循環(huán)氣中,分擔(dān)前預(yù)熱器的熱 負(fù)荷,同時(shí)實(shí)現(xiàn)部分草酸二甲酯在高溫下的充分汽 化,最終通過入口加熱器提升至所需反應(yīng)溫度后, 再進(jìn)入到反應(yīng)器

3.3 增加過濾、吸附設(shè)施

       針對(duì)已經(jīng)形成的焦化物,在加氫反應(yīng)器入口處增設(shè)過濾器,內(nèi) 部 裝 填 三 氧 化 二 鋁 瓷 球 和 鮑 爾 環(huán), 達(dá)到吸附、攔截、分離焦化物的目的,進(jìn)一步凈化加 氫反應(yīng)器的進(jìn)料組分,減少重組分雜質(zhì)對(duì)加氫催化 劑的影響。

3.4 提高氫酯比

     對(duì)原有的2臺(tái) 反 應(yīng) 器 串 聯(lián) 工 藝 流 程 進(jìn) 行 改 造 (改造前后見圖4、圖5),實(shí)現(xiàn)前、后2臺(tái)反應(yīng)器單獨(dú) 進(jìn)料,在保證總體循環(huán)氫氣流量不變的情況下,降 低了單個(gè)反應(yīng)器的液相草酸二甲酯進(jìn)料量,相當(dāng)于 提升了加氫 反 應(yīng) 過 程 中 氫 氣 和 草 酸 二 甲 酯 的 摩 爾 比,為加氫反應(yīng)、熱量移除創(chuàng)造了較好的條件,在很 大程度上減少 了 生 成 物(如乙醇酸甲酯等)對(duì) 催 化 劑的損害,保證加氫催化劑在最優(yōu)狀態(tài)下運(yùn)行。

4 結(jié)語

    煤制乙二 醇 加 氫 催 化 劑 壓 差 上 漲 問 題 長 期 以 來制約著裝置的長周期運(yùn)行,通過分析壓差上漲的 原因,有針對(duì)性地采取了一系列切實(shí)可行的解決措 施,使催化劑壓差上漲問題基本得到解決,延 長 了 加氫催化劑 使 用 壽 命,為 裝 置 長 周 期、穩(wěn) 定 運(yùn) 行 打 下了良好的基礎(chǔ)。

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