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四川蜀泰化工科技有限公司

  

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煤制合成天然氣甲烷化催化劑工業運行與失活原因分析

發布時間:2021-04-16 08:28

      煤制天然氣是指以煤為原料,采用氣化、凈化和甲烷化工藝技術制取合成天然氣的過程。截至目前,國家核準批復的煤制天然氣項目達7個,分別為大唐克旗、新疆慶華、內蒙古匯能、伊利新天、大唐阜新、蘇新能源和內蒙古北控,其中前4個項目已建成投產。

      煤制天然氣項目的核心技術為煤氣化和甲烷化兩部分,而煤制合成天然氣甲烷化催化劑(SNG催化劑)是甲烷化技術的關鍵。SNG催化劑以單質鎳為活性組分,氧化鋁為載體,操作溫度通常在250℃~670℃,使用壽命通常在2a~4a。在催化劑使用過程中,可通過熱點溫度的下移來判斷催化劑的失活情況,催化劑使用初期熱點的位置應在床層的10~20%處,隨著使用時間的增加,催化劑會由于積碳、中毒、高溫燒結等原因逐漸失活,其熱點位置也會逐漸下移。筆者追蹤了某煤制天然氣項目SNG催化劑運行情況,并依據失活催化劑表征分析數據,對催化劑失活原因進行探討。分析結果對國內既有煤制天然氣裝置甲烷化催化劑運行、維護和分析有重要指導和借鑒意義。

1、甲烷化過程工藝、參數及主要反應

1.1 甲烷化工藝流程及操作參數

      以Davy甲烷化技術為例,其工藝流程示意圖見圖1。凈煤氣經過深度脫硫后,受限進入第一、第二大量甲烷化反應器(簡稱一反、二反),大部分一氧化碳在此完成甲烷化過程,然后依次進入第一、第二補充甲烷化反應器(簡稱三反、四反),殘余一氧化碳及大部分二氧化碳在此完成甲烷化過程,最終制得合格天然氣產品。某裝置甲烷化過程各放映器進出口氣體組分及操作參數見表1。

圖1 Davy甲烷化工藝流程示意圖

表1 某裝置甲烷化過程各反應器進出口氣體組成及操作參數



溫度/℃

壓力/MPa

氣體組成/%

H2O

H2

CO

CO2

CH4

凈煤氣

27

3.30

0.0

60.8

17.9

1.5

18.9

一反

入口

320

3.13

12.6

34.2

7.2

3.1

42.2

出口

620

3.08

20.6

19.6

1.6

3.8

54.0

二反

入口

320

3.00

13.5

34.3

7.4

3.0

41.2

出口

620

2.95

21.3

20.0

1.6

3.9

52.8

三反

入口

280

2.88

21.3

20.0

1.6

3.9

52.8

出口

445

2.82

29.6

6.8

0.0

1.7

61.3

四反

入口

250

2.56

5.8

9.0

0.1

2.3

82.1

出口

326

2.51

10.0

1.4

0.0

0.4

87.5

產品氣

41

2.37

0.4

1.5

0.0

0.5

96.7


1.2 甲烷化主要反應介紹

      CO、CO2甲烷化主要包含多種反應過程,其中對反應過程影響較大的主要包闊如下7個反應。

CO 甲烷化反應:CO+3H2→CH4+H2O(g)       ΔH=-206.4 kJ/mol    (1)

2CO+2H2 →CH4+CO2       ΔH=-247.3 kJ/mol    (2)

CO2 甲烷化反應: CO2+4H2 →CH4+2H2O(g)     ΔH=-165.0 kJ/mol   (3)

CO 水汽變換反應:CO+H2O(g) →CO2+H2       ΔH=-41.09 kJ/mol    (4)

CO 歧化反應:2CO→ CO2+C      ΔH=172.4 kJ/mol             (5)

CH4 裂解反應:CH4 →C+2H2     ΔH=-74.8 kJ/mol               (6)

消碳反應:C+H2O →CO+H2      ΔH=-118 kJ/mol            (7)

      公式(1)~(3)為甲烷化過程的3個主反應。通過模擬計算發現,在表1所示一反工藝條件下,每轉化1%CO,反應體系溫升73℃;每轉化1%CO2,反應體系溫升61℃,屬強放熱反應。在整個反應體系中,對主反應影響較大的副反應主要為式(4)~(6)。CO歧化反應為較低溫度時的主要積碳反應,CH4裂解反應是較高溫度下的主要積碳反應。CO水汽變換反應可調節系統中CO2與CO比例,有利于抑制CO歧化反應,并可緩和反應體系溫升速率。

2、SNG催化劑工藝運行情況與失活原因分析

      為研究SNG催化劑在工業甲烷化裝置上的運行特點及失活原因,筆者跟蹤了某煤制氣公司第一大量甲烷化反應器SNG催化劑全壽命周期運行數據,并采取失活催化劑樣品進行了系統研究。

2.1 SNG催化劑工業運行情況

      該SNG催化劑為某型號進口商催化劑,設計壽命為2a,實際運行周期達到20000h以上,平均生產負荷50%左右,產氣量超過16億m3。

2.2 SNG催化劑裝填情況

      第一大量甲烷化反應器催化劑裝填示意圖見圖2。

圖2 第一大量甲烷化反應器催化劑裝填示意圖

      該反應器裝填有2種規格的SNG催化劑,圓柱狀催化劑位于上部,四孔異形狀位于下部,H點是2種規格催化劑的分界線,并且2種規格催化劑全部為氧化態。反應器軸向分布有15個溫度測點,分別以字母A-O表示,沒相鄰兩個測溫點間隔150mm.。催化劑床層上方和下方均裝有一定高度的瓷球,測溫點A、B在頂部瓷球內,C-O在催化劑床層內。

2.3 SNG催化劑壽命周期內運行特征分析

      工業裝置中,甲烷化反應器為絕熱反應器,第一大量甲烷化反應器催化劑床層熱點溫度一般在550℃~620℃,為考察催化劑活性隨使用周期的變化情況,統計了運行不同時長后,催化劑床層溫度變換情況,結果見圖3。改裝置甲烷化反應器壓降一直比較穩定,為判斷催化劑在使用過程中的粉化情況,分析了SNG催化劑運行末期(選取2016年6月27日——12月27日00:00:00時生產數據)裝置生產負荷與反應器壓降的關系,結果見圖4。

圖3 不同運行市場催化劑床層溫度變化情況

圖4 不同生產負荷與反應器壓降的關系

      通過對圖3、圖4的分析可得出如下結論:

(1)SNG催化劑在線還原后體積明顯收縮

      從圖2可知,催化劑原始裝填時,C點上方催化劑高度40mm左右,從圖3來看,催化劑運行初期,B點、C點幾乎沒有溫升,到D點才有明顯的溫升,由此推斷催化劑床層的上表面應該在C點和D點之間的某個位置,即催化劑在線還原后,體積明顯的收縮。

(2)甲烷化反應在熱點溫度位置基本達到平衡

     從圖3可知,在催化劑床層熱點溫度位置存在明顯拐點,拐點之后床層溫度幾乎保持恒定。由于甲烷化反應是強放熱反應,可以推斷甲烷化反應在熱點溫度位置基本達到平衡。

(3)催化劑床層熱點位置下移速度在H點之后逐漸加快

      為了直觀判斷催化劑熱點溫度位置隨使用時間的下移情況,將圖3中熱點位置與使用時長的對照關系列于表2。

表2 催化劑熱點位置隨時間變化情況


使用周期/h

熱點位置

使用周期/h

熱點位置

初期

E

17500

I

5000

F

19000

L

10000

G

20000

O

15000

H




      從表2可以看出,催化劑運行初期熱點在E,隨著使用周期的延長,熱點位置逐漸下移:H點之前,基本5000h下降一個點;H點之后,下降速度逐漸加快,熱點在H點保持了2500h,在I 點保持了1500h,在L點保持了1000h。從圖2可知,H點是2種規格催化劑的分界點,圓柱狀和四孔異形狀催化劑堆密度分別為1.45t/m3(氧化態)和0.93t/m3(氧化態),因此熱點經過H點后下移速度加快的原因可能是:四孔異形催化劑堆密度低,裝填質量較圓柱狀催化劑低。而熱點位置下移速度逐級加快,則可能是催化劑積碳或者中毒造成的。

(4)甲烷化反引起壓降未有明顯上升,催化劑粉化程度較低

      從圖4可以看出,甲烷化裝置生產負荷基本在30%~70%,而床層的壓降在15kpa~50kpa,兩者為正相關。在催化劑壽命末期,反應器壓降未有明顯升高,表明催化劑粉化程度較低。

2.4 SNG催化劑失活原因分析

2.4.1 中毒失活

      SNG催化劑活性組分為Ni,其毒物主要有硫、氯、砷及其化合物,其中尤以硫為主。為了判斷催化劑是否發生硫中毒,采用硫碳分析儀和X射線熒光光譜儀(XRF)2種方法對工業失活催化劑進行了表征測試,不同位置催化劑含硫量見表3。

表3 不同位置催化劑含硫量,%

取樣位置

S/C分析結果

XRF分析結果

頂部

0.31

0.36

上部

0.22

0.21

中部

0.20

0.18

下部

0.19

0.17

底部

0.15

0.14

      從表3可知,2種檢測方法得出了相似的結果。由此可知,催化劑上吸附了硫,并且從催化劑床層頂部向下呈遞減趨勢,催化劑上吸附硫的上線可能是0.3%左右,而當硫質量分數達到0.17%左右時,就可以向下穿透,造成下方催化劑中毒。為了定量研究不同硫含量對SNG催化劑活性的影響,在不同甲烷化反應入口溫度下,對不同硫含量SNG催化劑進行了活性評價試驗,結果見表4。

表4 不同甲烷化反應入口溫度、不同硫含量下催化劑的活性數據

實驗條件

催化劑含硫質量分數

尾氣組分

CO

轉化率

CO2

轉化率

H2

CO

CH4

CO2

入口300℃(低溫活性)

0

9.17

0.02

89.36

1.45

99.85

66.45

0.14

32.98

5.43

58.33

3.25

30.40

-3.52

0.21

35.46

7.23

54.05

3.26

3.70

-6.05

入口500℃

(高溫活性)

0

22.98

1.38

71.19

4.45

84.28

-20.87

0.14

26.42

2.29

66.40

4.89

73.27

-41.79

0.21

27.45

2.52

65.01

5.02

70.13

-43.13

      從表4可知,當催化劑含硫質量分數達到0.14%時,即可造成催化劑的低溫活性明顯變差,而當含硫質量分數達到0.2%左右時,催化劑幾乎沒有了低溫活性。而硫對SNG催化劑高溫活性的影響要弱的多,即含硫質量分數達到0.2%時,CO轉化率仍然能達到70%左右。但由于甲烷化體系為自熱反應過程,隨著上層催化劑活性降低,反應溫度無法位置在500℃以上,為此,催化劑表現為逐層失活。在應急情況下,若在失活催化劑上方裝填一定高度新鮮催化劑,可使已中毒催化劑的高溫活性發揮作用,在短期內可維持甲烷化裝置正常運行,但時間不可過程 ,因為硫中毒過程為放熱吸附過程,高溫有利于再生放硫,造成下一級反應器催化劑硫中毒。

2.4.2 積碳失活

      為了研究輕度積碳對催化劑活性的應縣,在表1所示一反條件下,只將水分調整為8.6%,采用硫碳分析儀,對不同失活催化劑樣品含碳量進行檢測,結果見表5.從鏢可以看出,新鮮催化劑含碳質量分數約3.67%(一般作為脫模劑),頂部粉末中含碳質量分數達到8.2%。由此可知頂部催化劑因積碳造成局部粉化;下部催化劑含碳量略高于新鮮劑,但未見粉化現象,積碳程度較低;催化劑其他部位含碳量均與新鮮劑接近,未發生積碳沉積。因此,總體上此工業失活催化劑屬于輕度積碳。

表5 不同失活催化劑樣品積碳情況


取樣位置

C質量分數/%

取樣位置

C質量分數/%

新鮮劑

3.67

上部顆粒

3.61

頂部顆粒

4.01

中部顆粒

3.25

頂部粉末

8.20

下部顆粒

4.42


      依據文獻,在一反條件下,水分低于10.8%即會有積碳沉積,因此,上述實驗條件為積碳條件,實驗運行72h,催化劑積碳的情況見表6。

表6 運行72h催化劑積碳情況

水分/%

催化劑床層出口溫度/℃

含碳質量分數/%

8.6

580

5.62

      從表6可以看出,在實驗過程中催化劑發生了輕度積碳,并且將催化劑卸下后返現有輕微粉化現象。并且從72h運行檢測結果看,CO、CO2轉化率走勢平穩,為發現活性下降。由此可將,催化劑輕度積碳對其活性的影響是輕微的。

2.4.3 燒結失活

      為考察催化劑燒結情況,對不同狀態催化劑進行了晶型檢測,不同狀態催化劑XRD圖譜見圖5。從圖5可知,上部和下部失活催化劑Ni特征圖譜較新鮮催化劑明顯變高、變窄。通過Jade軟件對圖5中44.5°處衍射峰進行擬合發現,鎳晶粒尺寸已由初始的3nm增加至約25nm,說明催化劑經過長時間高溫運行,鎳晶粒因團聚而變大。

圖5 不同狀態催化劑XRD圖譜

      為考察催化劑微觀結果破壞情況,對催化劑進行了氮氣物理吸脫附檢測,結果見表7.由表7可知,與新鮮催化劑相比,失活催化劑BET比表面積大幅降低,并隨裝填位置逐級降低;催化劑孔徑大幅增加,并隨裝填位置逐級增大。說明催化劑經過長時間高溫使用結構遭到破壞,孔壁坍塌,并且甲烷化反應器下部高溫區的燒結程度更加嚴重。

表7 催化劑氮氣物理吸脫附檢測結果

催化劑

BET比表面積/㎡.g-1

孔徑/nm

新鮮

106.8

6.6

上部

64.7

11.5

中部

56.6

13.1

下部

48.3

14.3

      為了考察高溫燒結對催化劑的影響程度,在800℃、H2O/H2體積比為9,空速20000h-1條件下,對新鮮SNG催化劑進行了老化試驗10h,老化前后催化劑XRD圖譜及活性數據如圖6和表8所示。

圖6 催化劑老化前后XRD圖譜

表8 催化劑老化前后活性對比數據


催化劑

入口溫度/℃

熱點溫度/℃

熱點位置/%

出口氣體組成/%

CO轉化率/%

CO2轉化率/%

H2

CO

CH4

CO2

新鮮劑

300

567.4

13.7

8.52

0.01

90.43

1.04

99.96

79.92

老化后

300

550.6

25.5

12.5

0.06

85.32

2.10

99.56

57.84


      從圖6可以看出,催化劑經過老化后,44.5°處鎳特征峰較圖5更加窄而高,經Jade軟件擬合,此處鎳晶粒尺寸達64nm。經檢測,老化后催化劑BET比表面積已降至43m2/g,孔徑達到16nm,可見催化劑燒結程度較工業失活催化劑更加嚴重。

      由表8可知,SNG催化劑經老化后CO轉化率變化不明顯,CO2轉化率大福降低,床層熱點位置明顯下移,表明燒結造成的甲烷化反應速度減慢。但從數據上看,催化劑仍然保持了較高的活性,可見SNG催化劑的耐高溫性能是非常優異的。由此可推斷,在工業失活催化劑燒結程度下,催化劑床層熱點位置會明顯下移,但不會造成催化劑完全失活。

3、結論

3.1 硫會在煤制合成天然氣甲烷化催化劑上緩慢積累,催化劑上吸附硫的上限可能是0.3%,當吸附量達到0.17%即可向下穿透。含硫質量分數達到0.14%時,催化劑尚有微弱的低溫活性,達到0.2%時,催化劑幾乎沒有低溫活性;硫對催化劑的高溫活性影響較弱。

3.2 嚴重積碳會造成催化劑粉碎,引起催化床層壓降升高,輕度積碳,對催化劑活性的應縣是輕微的。

3.3 高溫燒結會造成催化劑比表面積顯著下降,孔徑明顯增大,使甲烷化反應速度減慢,熱點下移,但不足以使催化劑失去活性。

3.4 催化劑在應用期間,熱點緩慢下移可能是硫積累和高溫燒結共同作用的結果。而在床層位置I點之后,熱點位置加速下移則可能是硫積累速度加快引起的。

3.5 SNG催化劑最終徹底失活的主要原因還是硫的積累,因此,嚴格控制原料氣中硫含量是保證催化劑壽命的關鍵。

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