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變壓吸附系統程控閥故障原因分析及對策

發布時間:2022-01-20 08:44

楊 明 ,許志紅 ,劉紅星

摘 要:新鄉中新化工有限責任公司乙二醇裝置配套變壓吸附 (PSA)系統試生產階段,程控閥故障頻發,而程控閥的運行狀況在很大程度上直接決定了 PSA系統的運行狀況,為此 PSA系統先后進行了2次 技術改造,但第二次技改后生產階段程控閥仍然出現了不少故障。經分析與梳理,試生產階段程控閥故障主要是吸附劑泄漏所致,2018年二次技改后運行過程中出現的故障則主要是對程控閥缺乏維護保養造成的,在原因分析的基礎上,中新化工對 PSA系統程控閥進行優化改造,消除了不少問題。同時,通過總結多年來的運行維護經驗提出了 PSA系統程控閥日常運行維護管控的關鍵點。

關鍵詞:變壓吸附系統;程控閥;故障現象;原因分析;應對措施;優化改造;運行維護經驗

引言

         新鄉中新化工有限責任公司 (簡稱中新化工)PSA系統是乙二醇裝置的外圍配套裝置, 其主要任務是向下游乙二醇裝置提供合格的原料 氣—CO和 H2。該 PSA系統由北京北大先鋒科 技有限公司設計,2011年 3月開始施工,2012 年 3月首次試車。由于試生產過程中出現 CO產 品氣中甲烷含量高和吸附劑泄漏的問題,影響系 統自身及下游系統的安全、穩定運行,PSA系統先后進行了2次技術改造,2018年3月第二次技改完成后投運。以下對有關情況作一簡介。

1 PSA系統運行概況

         PSA系統是高度自動化的氣體分離裝置,每個運行周期吸附塔都必須經歷多個工藝步驟,而這些工藝步驟是按照設定好的自控程序通過程控閥穩定、有序啟閉實現切換的,PSA系統程控閥運行狀況良好與否直接決定了PSA系統能否安全、穩定運行,而中新化工 PSA系統自2012年3月份試車以來,因程控閥故障多次造成 PSA系統和下游乙二醇裝置停車,具體如下。

1.1 第一階段—試生產階段

         工程建設階段,由于在設備監制及進廠檢驗 環節把關不嚴,PSA吸附塔下分布器存在間隙大、絲網破損、絲網未壓實、螺栓未把緊等一系列問題,設計院現場代表建議將存在的問題處理 后再進行吸附劑裝填和試車工作,以免出現吸附劑泄漏問題并損壞程控閥,但當時由于工程進度節點要求在 2012年初開車產氫,PSA系統存在的問題沒有徹底處理就進行了吸附劑裝填、試車,結果試生產階段出現了吸附劑大量泄漏致程控閥閥芯沖刷內漏的問題;尤其是 2013年 3月首次技改時將原設計均壓調節閥去掉后,系統出現了嚴重的吸附劑粉化問題;2013年 5月 PSA 系統重啟后,2013年 7—9月期間,PSA系統連續運行時間沒有超過1個月的,每次 PSA系統停車,在程控閥 (含密封面、密封殼———程控閥密封殼即平衡缸,其通過平衡管與閥體通道相 連)和管道內均能發現大量的吸附劑顆粒及粉塵,并伴隨大量程控閥出現內漏的跡象。

         分析認為,此階段造成程控閥故障的原因有二:一是吸附劑泄漏造成閥芯及密封面受到沖刷,密封面損傷后密封失效;二是吸附劑粉塵通過平衡管進入密封組件,造成密封組件摩擦力加大,閥桿上附著大量粉末而致閥門卡澀,甚至造成密封O型圈干磨,平衡缸外壁出現斷裂。

1.2 第二階段—二次技改后生產階段

         2013年底,中新化工委托維保公司對 PSA 系統所有程控閥進行了加油保養,但因各種各樣的原因,PSA系統第二次技改一直拖延至 2017 年底才艱難結束,此期間程控閥在現場經受各種自然環境考驗,未進行過任何維護保養。

分析認為,此階段程控閥故障大多由維護保養不善引起,同時 PSA系統長周期、高負荷運行也暴露出程控閥設計制造方面的缺陷。

2 程控閥故障原因分析及應對措施

2.1 維護保養不善引起的故障

2.1.1 程控閥反饋故障

故障現象:程控閥在運行過程中出現開、關故障報警,但吸附塔壓力正常,程控閥現場動作與程序要求一致,只是反饋不正常。

         原因分析:受閥門開關震動的影響,程控閥開關檢測頭與霍爾開關出現松動,霍爾開關與檢測頭間隙超出設計要求,出現反饋故障。

         應對措施:每周定期檢查閥檢霍爾開關緊固情況,有松動時及時消除。

2.1.2 程控閥打開故障

  故障現象:程控閥在運行過程中出現開故障報警,吸附塔壓力未按程序要求升高或降低,出現異常,程控閥現場動作與程序要求不一致。

         原因分析:① 電磁閥卡澀—兩位五通電磁閥缺乏維護保養,滑塊不動作或有異物卡住;② 電磁閥線圈損壞—電磁閥線圈露天安裝, 日曬高溫下老化損壞;③ 閥門接線端子卡接線松動,開關信號傳輸不良;④ DCS機柜安全柵損壞,無輸出信號。

         應對措施:① 嚴格控制程控閥儀表空氣質量,不得含有微量粉塵和水分,且定期更換電磁閥并進行維護保養;② 電磁閥線圈增設防曬設施;③ 定期檢查接線端子接線情況;④ 更換損壞的DCS機柜安全柵。

2.1.3 程控閥開關延時故障

         故障現象:程控閥在運行過程中出現開、關延時故障報警,但吸附塔壓力正常,程控閥現場動作與程序要求一致,只是未在程序設定時間內開、關到位,出現延時報警。

原因分析:程控閥開關平衡活塞在氣缸內上下運動的過程中缺乏潤滑而卡澀,閥門開、關遲 緩;或儀表氣缸竄氣造成閥門開、關遲緩。

         應對措施:平衡缸活塞卡澀引起的閥門開、關延時故障,可能是吸附劑粉塵進入平衡缸導致了活塞潤滑不良,有停車機會要打開檢查及處理;對于儀表氣缸竄氣引起的閥門開、關延時故障,要定期檢查,發現有潤滑不良的情況時要及時加油,以免發展到竄氣的階段。

2.1.4 程控閥關閉故障

         故障現象:程控閥在運行過程中出現關故障 報警,吸附塔壓力出現異常,程控閥現場動作與 程序要求不一致。

原因分析:兩位五通電磁閥缺乏維護保養, 滑塊不動作或有異物而致卡澀。

應對措施:嚴格控制程控閥儀表空氣質量,不得含有微量粉塵和水分,定期更換電磁閥并進行維護保養。

2.1.5 程控閥內漏

         故障現象:均壓步驟 2臺吸附塔壓力一致 時,程控閥有內漏的吸附塔壓力緩慢降低;抽真 空步驟時,CO產品氣中 H含量上升。

         原因分析:一方面,吸附劑粉化或泄漏,程控閥開關時粉塵隨氣流進入而對程控閥密封面形成沖刷,密封失效而致內漏;另一方面,粉塵積聚在平衡缸和平衡盤下部空間,和潤滑脂形成油泥,造成平衡缸內密封O型圈磨損,密封失效而引起內漏。

         應對措施:首先加強源頭控制,加強設計、 制造、裝配等環節的過程監管,尤其是吸附塔底部分布器,在吸附劑裝填前不能有缺陷;其次要嚴格管控裝填、試壓、吹掃、生產等環節,盡量避免誤操作引起的竄壓事故,嚴禁超負荷生產; 再者要利用停車機會檢查吸附塔頂部格柵板情況,如有傾斜和吸附劑下沉,立即進行糾正。

2.2 程控閥設計制造缺陷引起的故障

2.2.1 DN400程控閥平衡缸閥桿斷裂

         故障現象:2019年 9月 28日 PSA-CO系統 DN400程控閥檢修時,吊裝過程中出現平衡缸閥桿斷裂;2019年 12月 15日的生產中,DN400 程控閥按照程序要求動作,但吸附塔壓力未隨工藝步驟降低,初步判斷 DN400程控閥閥芯脫落, 打開檢修時發現平衡缸閥桿斷裂。

         原因分析:DN400程控閥平衡缸閥桿為兩段式結構,下段裝配結合部大頭部位設計厚度10mm,對斷裂閥桿進行現場測量,實際結合部大頭部位只有 6~8mm,即存在加工制造缺陷, 存在薄弱環節,長期使用后出現了疲勞斷裂。

         應對措施:聯系程控閥生產廠家,重新校核計算 DN400程控閥閥桿強度并重新設計制造,利用檢修機會予以更換。

2.2.2 DN400程控閥平衡盤出現裂紋

故障現象:CO產品氣中 H 含量周期性升高,產品氣純度下降致下游乙二醇裝置停車

         原因分析:通過與程控閥生產廠家交流,一方面認為可能是該批次備件本身存在缺陷;另一方面可能是第二次技改后系統設計溫度升高所致 —PSA系統原設計溫度 40℃,技改后設計溫度 (70±5)℃,尤其是在吸附劑還原階段,最高溫度達150℃,DN400程控閥平衡盤材質為灰鑄鐵,高溫下灰鑄鐵強度下降導致出現裂紋。

         應對措施:① 程控閥生產廠家校核計算 DN400程控閥平衡盤強度,按照實際運行溫度重新設計制造 DN400程控閥平衡盤;② 因PSA—CO系統逆放和抽真空步驟 DN400程控閥的工作 狀況直接影響 CO產品氣的質量,除了消缺外, 還將 PSA—CO系統逆放和抽真空步驟的 DN400程 控閥改為單向閥門,將原閥門平衡管用堵頭封堵,原平衡管取消后,在平衡活塞中間鉆孔,以 免影響閥門開、關速度;③ 預處理系統和 PSA—H系統的 DN400程控閥,其工作狀況對系統的影響相對較小,故只進行了消缺處理—更換為重新設計制造的閥桿。

2.2.3 程控閥設計制造缺陷的優化改造

         (1)PSA-CO系統 DN400程控閥改造內容: ① DN400程控閥平衡缸閥桿大頭部外徑增加 10mm、長度增加 20mm;② 平衡活塞盤中間凹陷處加工 φ4mm×16mm的通氣孔;③ 閥桿長度增加后,將閥檢墊高 20mm;④ 將原平衡管拆除,上閥體和下閥體接頭用堵頭封堵。

         (2)PSA-H系統和預處理系統 DN400程控閥改造內容:① DN400程控閥平衡缸閥桿平衡盤裝配部位外徑增加 15mm,大頭部外徑增加 10mm、長度增加 20mm;② 平衡活塞盤中間孔 孔徑改為 φ80mm,凹陷處一側填滿,另外一側 由 φ320mm改為 φ150mm,深度由 50mm改為30mm;③ 閥桿長度增加后,需將閥檢墊高 20mm;④ 原平衡管保持不變。

3 運行維護經驗

         2018年 3月至今,因 PSA系統程控閥故障造成乙二醇裝置停車共 18次,其中,因電磁閥卡澀致停車10次,因程控閥現場接線端子松動、接線老化引起閥門開關失靈致停車4次,因程控 閥打開故障造成的停車 2次,DCS機柜程控閥保 險失電引起閥門開關失靈致停車2次;程控閥設 計制造方面的缺陷僅限于2019年 9月 28日和 12 月 15日的平衡缸閥桿斷裂和DN400平衡盤裂紋 這兩個方面。總結多年來 PSA系統程控閥的運 行經驗,筆者認為,日常運行維護中應加強以下 幾個方面的管控。

         (1)粉塵對程控閥的危害是致命的,需加強源頭治理。第一,要做好吸附塔在設計、制造、裝配等環節中的過程監管,尤其是吸附塔底部分布器,在吸附劑裝填前不能有缺陷;第二,要加強吸附劑裝填的管控,應嚴格按照設計要求進行裝填,達不到設計要求時要暫停裝填,待問題解決后再繼續裝填,以免日后運行中出現因吸附劑下沉、浮動空間增大而致吸附劑粉化等問題,后患無窮;第三,要加強工藝管控,系統試壓、氣密試驗、吹掃等手動操作環節要嚴格避免誤操作引起的竄壓事故;第四,要加強系統生產管控,嚴禁超負荷運行,據PSA系統的運行經驗,超負荷運行必然要縮短步驟切換時間,要想達到均壓平衡必然要開大均壓調節閥,氣體流速增加引起的吸附劑粉化必然加劇;第五,要利用停車機會檢查吸附塔頂部格柵板狀況,如有傾斜、吸附劑下沉較多的情況,應立即予以糾正。

         (2)逆放、抽空等特殊部位的程控閥,盡可能選擇沒有平衡缸的單向閥,如此一來,即使誤操作也打不開,不會造成嚴重的后果,且閥桿為一體式結構,強度高,不易損壞。

         (3)加強儀表氣源管理,嚴禁不合格的儀 表氣用于 PSA系統,否則將對電磁閥造成不可逆的損傷。

         (4)程控閥之電磁閥、氣控閥、電磁線圈 等儀表元件要有防塵、防日曬雨淋措施。

         (5)嚴格管控程控閥現場安裝質量以及 DCS機柜、現場接線元件及接線的質量。

節語

          綜上所述,中新化工 PSA系統試生產階段程控閥故障主要是吸附劑泄漏所致,2018年第 二次技改后生產中出現的程控閥故障則主要是缺乏維護保養造成的。通過兩次技改,消除了不少問題,但仍有不少地方亟待完善,尤其是在程控閥的日常運行維護方面,應加強粉塵的源頭治理,逆放/抽空等步驟程控閥應盡可能選擇沒有平衡缸的單向閥,加強儀表氣源管理,程控閥之儀表元件要有防塵及防日曬雨淋措施,嚴格管控程控閥現場安裝質量,這樣才能提高程控閥運行的可靠性,保障 PSA系統的安全、穩定運行。

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