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膜分離和 PSA 耦合工藝在某千萬噸煉廠氫氣回收裝置的 應用及運行情況分析

發布時間:2021-07-30 10:54

    煉 油 廠 的 氫 氣 用 量 一 般 占 原 油 加 工 量 的0.8%~1.4%。在煉油廠中,重整副產氫是最理想的氫源,但重整原料占原油比例約為 15%,副產氫最多只占原油的 0.5%,遠不能滿足煉油廠對氫氣日益增加的需求,煉油廠不得不建設獨立的制氫裝置以彌補氫氣的不足。世界原油的質量日益變差,一是原油密度越來越大,二是原油的硫含量越來越高,加氫是原油輕質化和清潔化的重要手段。人們對燃料清潔性的要求越來越嚴格,大量采用加氫技術才能滿足燃料對硫、烯烴、芳烴的指標要求,因此,加氫工藝得到越來越廣泛的應用。隨著煉廠加氫裝置的不斷投產,煉油廠對氫氣的需求量也 日益增加,同時大量的富氫煉廠氣外排瓦斯管網,造成資源的極大浪費。若將加氫裝置煉廠尾氣中的高附加值氫氣完全回收,氫氣產品則可以填補煉廠油品升級、結構優化過程的不足及短缺。

1  項目背景及建設理由

    南方某千萬噸級煉廠建廠之初采用的總加工方 案為全加氫型工藝流程,即全廠有多套用氫裝置, 每年對氫氣的消耗量較大。目前該廠各用氫裝置 尾氣中都含有大量氫氣(表 1),平均氫氣含量大于 60vol%。這些氣體目前只是作為低價值原料使用或 作為燃料燒掉,不僅造成氫氣資源的極大浪費,同時 也降低了瓦斯熱值,造成瓦斯管網壓力不穩定,對各裝置加熱爐的影響較大,存在一定的安全隱患。回 收煉廠尾氣中的氫氣后,尾氣的熱值提高,瓦斯管網 穩定性增加,提高了加熱爐系統的安全性,安全隱患 得以解決,相當于減少公司現有 4×104 Nm3 ·h-1 轉 化制氫裝置 75% 的負荷,減少石腦油或者天然氣制 氫的用量,經濟效益非常顯著。因此,建設富氫氣體 回收裝置,使煉廠氣中的氫氣得到高效、高質量的回 收,是節能降耗、提高經濟效益的有效措施,同時也 是安全生產的保證。

2 工藝裝置

2.1 工藝技術選擇

    目前工業上低濃度氫氣提純的主要工藝有變壓 吸附、膜分離、深冷分離、膜分離 +PSA 分離耦合技 術等。這些工藝技術基于不同的分離原理,因而其 工藝特點各不相同。

2.1.1 膜分離技術

    膜分離技術是近十幾年來發展較快的一種較新 的氣體分離方法,其基本原理是利用各氣體組分在 高分子聚合物中的溶解擴散速率不同,在膜兩側分 壓差的作用下,使其滲透通過纖維膜壁的速率不同 而分離。推動力(膜兩側相應組分的分壓差)、膜面 積及膜的分離選擇性,構成了膜分離的三要素。依 照氣體滲透通過膜的速率快慢,可把氣體分成“快氣”和“慢氣”。常見氣體中,H2O、H2、He、H2S 等 稱為“快氣”,稱為“慢氣”的則有 CH及其它烴類、 N2、CO、Ar 等。

    氣體膜分離的主要優點:1)氫氣收率較高,對 于大多數符合要求的原料,氫氣收率超過 90%;2) 原料適應范圍寬,氫氣濃度大于 35mol% 即具有可 觀的回收價值;3)流程簡單,可調節性高,加工能力 若在 30%~100% 之間調整,不影響氫氣收率和純度, 若在 100%~120% 之間調整,不影響純度,僅收率下 降;4)除原料 / 產品壓縮機之外,無動設備,可靠性 高,可實現不停車在線檢修維護,開工率可達 100%; 5)膜分離滲余尾氣壓力較高,可后續回收輕烴等高 價值資源。

    氣體膜分離的主要不足:1)氫氣純度不高,一 般 在 92mol%~98mol% 之 間,只 有 高 氫 原 料 氣(> 75mol%)可以產出 99mol% 以上純度的氫氣;2)膜 分離技術對 CO2 和 CO 等對催化劑雜質敏感的氣體 的脫除能力較低;3)產品氫氣的壓力較低,需要氫氣壓縮機才能進入氫網;對原料中的輕烴含量較敏 感,設計過程中要避免輕烴凝結損傷膜組件 [1-6]

2.1.2 變壓吸附技術(PSA)

    變壓吸附的基本原理,是利用吸附劑在不同分 壓下對氣體的吸附容量差異,即吸附選擇性。含氫 原料氣在較高壓力下進入吸附劑床層,雜質氣體被 吸附,氫氣直接穿過得到提純。雜質氣體在吸附劑 中接近飽和時,停止進料,降低吸附劑的操作壓力, 雜質氣體被解吸出來,吸附劑得到再生。

     變壓吸附的優點:1)可生產高純氫,純度范圍 可以從 99mol% 到 99.999mol% 以上;2)產品氫氣 維持在較高壓力,當原料壓力較高時,不需要增設氫 氣壓縮機。

    變壓吸附的主要不足:1)多塔切換循環操作, 程序控制周期難以調整,且需要大量程控閥門,每年 進行百萬次以上切換,容易出現故障導致停產;2) 要求較高的原料氫氣濃度,通常大于 75mol%,否則 吸附塔切換會過于頻繁;3)氫氣收率比較低,目前常用的變壓吸附裝置,原料濃度大于 90mol% 時, 氫氣收率約為 90%,原料氫濃度低至 75mol% 時, 氫氣收率下降到 80% 以下;4)變壓吸附的解吸氣 壓力較低,不利于后續工序回收輕烴等其他高價值 資源 [7-9]

2.1.3 深冷分離

    深冷分離的基本原理,是利用原料氣中雜質 組分的沸點(大于 -195.8℃)遠高于氫氣的沸點 (-252.6℃),即相對揮發度。含氫原料氣在較高壓 力下進入深冷裝置的冷箱,依次經循環水冷卻、氨 (丙烷)蒸發冷卻、乙烯蒸發冷卻和甲烷膨脹冷卻, 實現雜質的冷凝分離,不同沸點的雜質在各冷卻 階段分別排出。深冷分離工藝的操作壓力一般在 2.0~4.0MPa(G),冷凝的最低溫度小于 -95℃。深 冷操作壓力越高、溫度越低,產品氫氣的純度越高, 但氫氣損失增加,能耗增加。

    深冷分離的主要優點:1)氫氣收率比較高,可 以達到 98% 左右;2)直接獲得液化輕烴,經過精餾 和后處理即可作為產品。

    深冷分離的主要不足:1)超低溫操作,對設備 保溫要求高,投資高、能耗高;2)產品氫氣純度不高, 一般在 92mol%~95mol%;3)操作彈性低,受換熱面 積和制冷過程限制,不能大幅調整加工能力;4)對 低沸點 CO 等催化劑敏感雜質的脫除能力較低;5) 水及 CO2、重烴等可凝固雜質容易造成裝置停車 [10]。

2.1.4 膜分離 +PSA 分離耦合技術

    膜分離技術對煉廠氣中的氫氣的回收效果好, 且處理量易調節;PSA 技術對氫純度較高的煉廠氣 的回收效果好,有較好的 CO2、O2 等雜質的脫除效 果。膜分離裝置和 PSA 裝置聯合,可實現膜分離技 術與 PSA 技術的優勢互補,既提高氫氣回收率,也 能讓氫氣的純度達到更高要求。

    目前,該煉廠有 PSA1、PSA2 兩套變壓吸附裝 置,其中 PSA1 裝置存在較大的富余量,可加以利用, 間接實現膜分離和變壓吸附的耦合,充分發揮膜分 離技術與變壓吸附技術的優點,進一步提純膜分離 裝置產出的氫氣產品,裝置靈活性較高。所以,該煉 廠最后選擇膜分離 +PSA 分離耦合技術。

2.2 膜分離組件的選擇

    本項目依據美國空氣產品公司的 PRSIM 中空 纖維氫氣膜編制技術方案。該氫氣膜具有較好的耐 溫性能,滲透性好,通量大,對氫氣具有較高的選擇性。實際應用表明,與深冷、變壓吸附(PSA)等技 術相比,普里森膜分離技術具有投資省、占地少、起 動快、維修少、穩定可靠等特點。普里森分離器的外 殼類似一個管殼式換熱器,內裝數萬根細小的中空 纖維絲,能夠在最小的體積中提供最大的分離面積, 使得分離系統緊湊高效,同時可以在很薄的纖維壁 支撐下,承受較大的壓力差。

    混合氣體進入膜分離器殼程后,沿纖維外側流 動,纖維內外兩側維持一個適當的壓力差,則氣體在 分壓差的驅動下,“快氣”(氫氣)選擇性地優先透過 纖維膜壁,在管內低壓側富集而作為滲透氣(產品 氣)導出膜分離系統;滲透速率較慢的氣體(烴類) 則被滯留在非滲透氣側,壓力幾乎跟原料氣相同,經 減壓冷卻后送出界區。

2.3 膜分離組件的工藝流程及操作參數

    6股物料混合后經原料氣壓縮機升壓至 2.9MPa(G),進入膜分離器組。原料氣進入膜分離裝 置后,首先進入氣液分離器,除去大部分可冷凝的液 體和粒子,出來的氣體進入 2 個串聯的凝結型過濾 器,以進一步除去油霧及大于 0.01mm 的粒子(兩組 并聯便于更換過濾器芯件)。膜前加熱器將原料氣 加熱至 83℃,使原料氣遠離露點,不至因氫氣滲透 后,滯留氣的烴類含量升高、冷凝形成液膜而影響分 離性能。用一個蒸汽調節閥與溫度變送器聯合實現 原料氣溫度的調節、指示、報警及聯鎖。加熱過的氣 體進入一級膜分離器組進行分離,在低壓側得到氫 氣 1,高壓側的非滲透氣進入二級膜分離器組進行 分離得到氫氣 2,與氫氣 1 混合后得到產品氫氣,經 膜后冷卻器冷卻后,進入 PSA1 裝置進一步提純或 去氫氣管網。高壓側的非滲透氣冷卻后送出界區進 燃料氣管網。其中,壓縮機和膜分離組件的操作參 數見表 2、表 3,設計原料、產品及尾氣性質見表 4。

3  項目建設及投用情況

3.1 項目實施情況

    2016 年 5 月 3 日,裝 置 開 始 現 場 開 工 建 設, 2017 年 2 月 27 日交工,月底全面建成中交。2017 年 3 月裝置投入生產。投入生產后,裝置運行平穩, 逐漸將全部原料氣并入裝置,裝置負荷提高至 95%, 各操作參數調整至設計參數,經過 72h 運行標定,產 品氣及尾氣達到設計指標 ( 表 5),裝置各項指標符 合設計要求 ( 表 6、表 7)。

    由操作參數及產品性質可知,本裝置的操作參 數基本達到設計參數,產品性質和設計指標基本一 致,產品氣經過 PSA 處理后,純度> 99.9%,可進入 全廠氫氣管網供全廠加氫裝置使用。

3.2 操作優化及運行問題處理

    為提高產品氣純度及氫氣回收率,在裝置開工 后,對裝置操作進行了一系列優化調整。1)根據膜 分離提純氫氣的機理,采用高壓差、高流量,有利于 膜分離部分的操作。2)調整尾氣壓力控制閥的開度, 對膜前壓力進行調整,同時根據原料氣的實際流量,適當調整投用的膜分離組件數量。本裝置單根膜分 離組件的原料氣處理量約為 2500Nm,根據原料氣 量可以確定投用膜分離組件的數量。3)根據產品 氣及尾氣氫的純度,對膜分離器前壓力進行調節,改 變膜分離器前后的壓差,對產品氣、尾氣氫純度進行 小范圍調節。通過試生產期間的摸索調整,產品氣 和尾氣氫純度全部達到了設計指標。

    裝置投產后,原料氣經壓縮后,在壓縮機出口分 液罐(壓力 2.9MPa)產生的凝液較多(約 1.5t·h-1)。 原設計中,該凝液通過罐液位控制閥排入裝置放空 系統后進入火炬分液罐,再由放空罐凝縮油泵送至 該廠凝縮油罐。由于凝液在經過液控閥排入火炬后 壓力瞬間降低,大部分凝液又揮發成氣相排入該廠 放空系統,造成全廠放空氣量增大且無法回收,大部 分作為廢氣燒掉了。

    為了回收這部分凝液,避免資源浪費,同時更好 地管控全廠火炬管網,在分析凝液組分后,確定該凝 液可以作為該廠輕烴回收裝置的原料。經過流程改 造,將該部分凝液改去輕烴回收裝置,并保留原設計 的去放空流程,在異常工況下作為備用。新增去輕 烴回收裝置流程,增加液位控制閥,與分液罐液位組 成單回路自動控制??紤]到壓縮機出口分液罐的 操作壓力為 2.9 MPa,輕烴回收裝置的進料壓力為 1.1MPa,為防止液位低時高壓氣體竄至輕烴回收裝 置,新增帶有電磁閥的液位控制閥,液位小于 5% 時 控制閥聯鎖關斷,正常分液罐液位控制在 15%。同 時,在閥后管線上設置安全閥,防止設施故障時,高 壓氣體竄至輕烴回收裝置。

    裝置放空罐設計 1 臺凝縮油泵,將放空罐積攢 的凝液送至該廠凝縮油罐區。裝置投產后,裝置凝 縮油泵外送凝液時,存在嚴重抽空現象,造成凝液無 法外送,主要原因是凝液基本上是輕烴類,進入泵體 后,基本上全部氣化。對凝液采樣進行成分分析,設 計方根據凝液成分分析數據,重新設計選型,新增加 了 1 臺凝縮油泵,投用后,抽空現象解決。

    設計上,尾氣通過尾氣水冷器冷卻至< 40℃后 并入該廠燃料氣管網。在運行過程中,尾氣冷卻器 及出口管線出現液擊、振動現象,尤其在冬季(外界 氣溫降低時)較為明顯。經過分析,原因是尾氣在 降溫后出現凝液,積聚在水冷器殼體里,同時,出口 管線存在 U 型彎設計,并且 U 型彎是管線低點,在 此處也存在積液現象。由于尾氣是進入全廠燃料氣管網的,相對于全廠燃料氣管網的用量,占比很小, 經與設計方確認后,將尾氣溫度提高至 50~55℃,同 時調節水冷器的循環水量,將尾氣溫度控制在 50℃ 以上,液擊、振動現象消失。

    裝置原料氣壓縮機、產品氣壓縮機都是單臺機, 沒有設計備機,入口過濾器也沒有設計備用,任何一 臺壓縮機出現問題,就會導致裝置停工,很大程度上 增加了裝置非計劃停工幾率。裝置試生產期間,原 料氣壓縮機一級入口過濾器出現壓差增大情況,裝 置被迫停工。停工后拆開過濾器檢查,過濾器被嚴 重堵塞。出于保護膜分離器組的考慮,壓縮機一級 入口過濾器目數較大(80 目),上游原料稍帶雜質就 容易堵塞過濾器。后考慮增加備用過濾器,壓差高 時可以在線切換清理,避免裝置停工。

3.3 綜合評價

    經過裝置試運行及滿負荷標定運行,本裝置在 操作參數基本達到設計參數時,產品性質和設計指 標基本一致,達到設計要求。產品氣經過 PSA 處理 后,純度> 99.9%,可進入全廠氫氣管網供全廠加氫 裝置使用。膜分離 +PSA 分離耦合技術在該煉廠氫 氣回收裝置運用效果較好。在操作過程中,裝置可 根據全廠氫氣需求量靈活調整負荷。產品氫氣純度 保證在 90% 以上,在重整裝置或 PSA1 裝置出現異 常時,產品氣純度也可以滿足加氫裝置生產的需要, 可以直接并入全廠氫氣管網使用,有效緩解全廠氫 氣管網波動給生產造成的壓力。

3. 4 節能效益和經濟效益

    煉廠現有制氫裝置能耗為 1074 kg 標油 /t 氫 氣 , 項目投產后,產品氣量為 29000 Nm3 /h,可減少 制氫裝置負荷 , 每年節約能耗為:(1074-729.95) kg 標油 /t×2.0645 萬 t/a=7087 t/a 標油。制氫裝置的 轉化率為 0.329,即 3.06 t 天然氣能夠生產 1.0 t 氫氣 (99.9%)。

    氫 氣 回 收 裝 置 建 成 后,生 產 1 t 氫 氣 (99.9%) 需要向燃料氣管網補充 2.4 t 天然氣。對全廠來 說,裝置建成以后,節省的天然氣量為:(3.06-2.40) t×20645 t/a=13625 t/a,節能效益可觀。

采用收入成本法計算該項目收益,即將本項目 看作獨立單元,計算該項目的收益和成本等。根據 此算法,可得到裝置滿負荷的月收益為 490 萬,經濟 效益相當可觀。

        參考文獻:

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