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汽柴油加氫裝置更換催化劑生產國Ⅳ柴油工業實驗

發布時間:2017-07-17 17:13


周衛鋒,郎寶,馬思耽

(中國石化勝利油田分公司石油化工總廠,山東東營257109)

摘要:隨著國家環保要求的日益嚴格,汽柴油質量升級的進度也在加快。勝利油田分公司石油化工總廠為滿足生產國Ⅳ柴油的需要,于2013年在原有汽柴油加氫裝置的基礎上,更換由撫順研究院推薦的FHUDS-5, FHUDS-6柴油深度加氫催化劑,生產硫含量小于50 mg/kg精制柴油。經過一段時期的運行,產品達到了設計要求,為全國同類裝置的升級改造,提供了很好的借鑒。

關鍵詞:汽柴油加氫;  催化劑; 國Ⅳ

中圖分類號1TQ        文獻標識碼1A    文章編號X1007-1865(2015)16-0098-03

Plant Test of Gasoline&Diesel Hydrotreating Units and Countermeasures Change the Catalysts to Produce State-Diesel

Zhou Weifeng, Lang Bao, Ma Sidan

(Petrochemical Complex Shengli Oilfield Branch, SINOPEC, Dongying 257109, China)

 Abstract:As the requirement of environmental. Protection is becoming more and more strict. Petrol and diesel quality upgrade progress is accelerating. Petrochemical complex Shengli Oilfield Branch to meet the needs of producer's W diesel. On the basis of gasoline and diesel hydrogenation unit. Replaced by fushun research institute of the recommended depth of diesel oil hydrogenation catalyst in 2013. Production of  chinawrefined diesel. After a period of operation

Products meet the design requirements.

Keywordsgasoline and diesel hydrogenation unit;  catalyst;  chinaⅣ                   

  勝利油田分公司石油化工總廠50萬噸/年汽柴加氫精制裝置,由反應部分、分餾部分、循環氫脫硫和公用工程部分組成。反應 部分分為I系列(30萬噸/年)和II系列(20萬噸/年)。裝置原料為催化柴油、焦化氣柴油和直餾柴油。該裝置2012年之前一直使用FH-98系列催化劑。隨著柴油產品質量的升級,為使出廠柴油達到國V工質量標準要求,滿足裝置長期生產硫含量小于50 mg/kg精制柴油的需要,2013年11月1日更換由撫順石油化工研究院推薦使用的新型FHUDS-5, FHUDS-6柴油深度加氫催化劑。

1裝置工藝技術和流程特點

    (1)反應部分采用雙系列流程,精制系列(II)與精制系列(I)并聯操作。

    (2)原有反應器和新增反應器為熱壁結構,內設各設兩個催化劑床層,床層間設急冷氫。

    (3)混合氫和原料油在生成物/混合原料換熱器前混合,可提高換熱器的換熱效果,減少進料加熱爐爐管結焦。

    (4)反應部分采用冷高分流程,提高氫氣的利用率。

    (5)為了防止錢鹽析出堵塞管路和設備,在生成物空冷器和生成物/混合原料換熱器的上游側設有脫鹽水注入點。

    (6)分餾部分采用雙塔汽提流程。低分油進入脫硫化氫汽提塔脫除硫化氫,然后再進入產品分餾塔切割汽油、柴油產品,兩塔均采用高效浮閥塔盤。

2催化劑升級裝填過程

  反應器上部裝填了一部分齒球形FHUD S-6催化劑,下層裝填了較少的改進型FH-98新劑,同時為了降低氫耗和提高深度脫硫反應能力,在下床層裝填深度脫硫活性好、氫耗低的FHUDS-6/FHUDS-5催化劑級配體系。其中Mo-Co型FHUDS-5催化劑具有更高的超深度加氫脫硫活性,同時具有HDS活性選擇J險好及氫耗低等特點,特別適合以直餾柴油為主高硫柴油原料油的超深度脫硫。超深度脫硫運轉中后期,反應器下床層反應溫度一般超過370℃,受熱力學平衡限制,高溫下反而不利于Mo-Ni或W-Mo-Ni型催化劑加氫性能的發揮,Mo-Co型FHUDS-5催化劑烷基轉移性能好,高溫下更有利于烷基轉移反應的發生,因而受熱力學平衡限制影響小,更利于運轉中后期在較高溫度和較高空速下實現超深度脫硫。Mo-Ni型FHUDS-6催化劑具有很高的加氫能力,有利二次加工柴油深度脫硫反應。為了便于催化劑再生后FHUDS-5催化劑與FHUDS-6催化劑分開,該部分FHUDS-5催化劑改為齒球形。

3生產運行情況

    3.1生產時間

  汽柴加氫裝置于2015年1月4日將循環氫轉速提高至6900rpm,系統壓力提高至6.8 MPa, 5日7:00反應入口溫度由260 ℃開始提溫,11:00提高至280℃恒溫,13:00提高至285℃恒溫,16:00降至282℃恒溫。16:00加柴硫含量37.3 mg/kg,裝置進入正常生產。

    3.2原料性質

    3.3主要操作條件

    如表5所示。

    3.4IV柴油化驗數據

    如表6所示。

4存在問題及建議

    (1)裝置電耗增加主要原因是2臺進料泵運轉,可考慮適當降低系統壓力至6.6 Mpa,在處理量≯ 53 t/h時停運一臺泵,降低電耗。

   (2)本次國IV柴油生產中循環氫脫硫系統入塔貧液量FIC-10202(開度90%左右)調整在4.9 t/h左右,脫后循環氫的質量要求能夠滿足。但FIC-10202量程為0~5 t,實際參數接近最大量程,由于變送器選型問題,無法提高量程,建議等檢修時進行整改或更換。

    (3)兩臺反應加熱爐冬季熱損失較大,雖然反應后的溫升較高,但仍需點火加溫才能達到合適的溫度。

    (4)高壓換熱器終端溫度較高,在進入高分前經空冷和水冷降溫,熱量損失大,建議考慮將該部分熱量用于分餾系統換熱使用。

5國Ⅳ工業實驗總結    

     本次汽柴油加氫裝置更換新型FHUDS-5, FHUDS-6柴油深度加氫催化劑后,2015年1月6日~21日,平均加工量為52 t/h,裝置負荷83.2%。通過各項生產參數及化驗數據分析看出:在高分壓力6.8 MPa、床層入口溫度288℃左右、平均反應溫度咖權)350℃左右、空速為1.2 h-1,氫油比為600 : 1、循環氫轉速6600 rpm時能夠處理硫


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